丁二烯抽提装置技术分析与优化措施

(整期优先)网络出版时间:2024-07-11
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丁二烯抽提装置技术分析与优化措施

杨涛

大庆石化公司乙烯二部碳四联合装置区

摘要:N-甲基吡咯烷酮(NMP)法丁二烯抽提装置为研究对象,针对该装置的综合能耗、控制系统、设备布局、环境保护等技术进行分析。通过实验研究,提出了三段式能源回收工艺方案,有效地减少综合能源消耗;采用气相稀释剂和液相稀释剂相结合,碳四炔烃浓度控制在40%以下;采用-2-丁烯为中间塔主组分,可以有效地控制粗丁二烯的收率;对于高含气率1,3-丁二烯热交换器,通过对1,3-丁二烯进行倾斜3%角排布和纵向垂直排列,可以减少因聚合物对热交换器造成的阻塞;在设备内部建立碳氢化合物封闭排放系统和 NMP溶剂贮罐排气冲洗系统,可以有效地提高设备的安全性能。

关键词1,3-丁二烯; N甲基吡咯烷酮;能源消耗;环保

1,3-丁二烯作为一种较为重要的化学品,在橡胶、树脂等领域具有广泛的应用前景。目前,国内1,3-丁二烯的制备主要采用从乙烯裂化副产物中分离出的碳四混合物,采用萃取蒸馏与常规蒸馏相结合的方式制备高纯1,3-丁二烯。由于1,3-丁二烯是一种含有共轭双键的化合物,其化学活性高,对人类健康有害,新丁二烯抽提设备不仅要求技术先进、可靠,而且要实现低碳和环境友好。在保证1,3-丁二烯品质的基础上,对 NMP法的丁二烯抽出装置的技术特征、控制系统、装置布局、环境要求等进行了归纳与总结。

1单元的总能量消耗

1.1溶剂热回收

本文以 NMP法丁二烯抽提装置为研究对象,在其脱气塔内,采用低压蒸气作为塔釜的热源对溶剂进行脱气,将高温溶剂从脱气塔中排出后再循环利用,若高温溶剂中的热能不加以回收,会导致巨大的能量浪费。本设备采用三段式热回收工艺,以一次热回收为中间塔釜的热源;二段热回收既可用作预蒸馏塔,又可用作产品精制塔釜的热源;采用三段式热回收,即原料汽化塔,产品烘干塔。从脱气塔排出的溶剂温度150℃,经三段热回收后可降低到62.9℃;采用三级热回收技术,实现全流程的节能80%以上,是 NMP法丁二烯抽提塔整体能耗优化的核心技术。

1.2 抽余碳四产物技术指标的优选

丁二烯抽提设备产生的废气碳四是以甲基叔丁基醚(MTBE)/丁烯-1为主要原料,采用 MTBE/丁烯-1工艺,以异丁烯和甲醇为原料制备 MTBE。采用超蒸馏法对丁烯产物进行了分离。对 NMP法丁二烯抽提装置副产物碳四生成物的质量指标进行了优化研究。丁二烯的抽出对 MTBE的产量没有太大的影响,但是,在丁烯精炼之前,需要先将碳四中的1,3-丁二烯进行选择性加氢,生成碳四单烯或碳四烷烃,以达到产物质量的要求。将1,3-丁二烯从传统的40×10-6 w)提高至500×10-6 (w),大幅降低了溶剂大循环溶剂循环量和部分塔内再沸炉的热量。

2 装置生产过程中的最优控制

2.1 碳四烃的控制

NMP法的丁二烯抽提过程中,存在着碳四混合物,热力学性能极不稳定,在无空气条件下易发生爆炸。为保证丁二烯回收装置的安全运行,有必要对其物料平衡、释放量和排放模式等方面进行优化。通过对装置内部碳四炔的物质平衡的计算,可以直观地反映出脱气塔中的炔烃对炔类化合物的脱气效率,从而避免由于脱气不彻底而造成的提纯率降低,从而对1,3-丁二烯的品质产生不利的影响。同时,在气相高碳四炔烃组分中,使用碳四稀释剂稀释液,在液相高碳四炔烃组分稀释,实现气-液双相混合稀释,实现碳四炔含量小于40%(w),保证装置安全运行。本项目拟采用人工切换方式,在液态碳四炔烃释放装置中,通过手动切换方式,使碳四炔烃能够正常排出,即发生事故时,通过手动切换方式将碳四炔烃排出至低压火炬。NMP法丁二烯抽提装置中碳四炔烃的调控方案,不仅是一种更科学、更科学、更有效的方法,也是实现该装置长期稳定运行所必需的重要手段。

2.2产品质量控制过程

NMP法丁二烯抽提装置经前处理后,可以通过萃取精馏将抽提碳四抽提出来,然后通过常规蒸馏纯化得到1,3-丁二烯。在主洗塔中,若有过量的碳四被抽走,则1,3-丁二烯极易被抽出,从而导致所抽得的碳四产物不符合要求;在主洗塔中,如果碳四的分离抽出量太小,则会使抽出的碳四直接流到后洗塔中,从而导致丁二烯的收率下降。对塔侧线抽提的1,3-丁二烯的抽提部位,对顺式丁烯-2-丁烯的含量更为灵敏。主洗塔中的剩余碳四产量过高,会将-2-丁烯带入抽提碳四,导致-2-丁烯在线分析中的含量下降;后洗塔粗1,3-丁二烯的产量偏高,导致-2-丁烯在中间塔中富集,导致-2-丁烯的含量增加;本项目拟以 NMP法丁二烯抽提厂为研究对象,通过对顺丁2-丁烯在线收率的调节,实现对精馏塔顶部粗1,3-丁二烯回收量的调节,从而有效地提高了装置的在线自动控制速度,降低了产品品质的波动,保证了设备的正常运转,同时也表明了整个装置的总体控制水平更先进、更合理。

3 装置布局的优化调整

因为1,3-丁二烯是一种共轭双键,所以在某些条件下,高含量的1,3-丁二烯可以形成各种类型的高分子。丁二烯的高聚物在生产过程中容易造成设备的堵塞,严重影响生产过程的正常生产。NMP法丁二烯抽提塔顶部及产物精馏塔顶部气相中1,3-丁二烯的含量超过98%,因此,对这两个位置采取相应的阻聚措施显得尤为重要。一方面,将在这两个位置分别添加一种阻聚剂,使丁二烯的形成速度减慢;另外,还将优化换热器的布局方式。传统丁二烯

抽提装置的塔顶换热器为水平水平配置,而该设备采取了一定倾角配置和纵向垂直配置两种形式:后洗塔顶部粗1,3-丁二烯,并联三个倾角为3%的循环冷却水冷却器;产物精炼塔顶部气相1,3-丁二烯不少于99.6%的原料流经三个平行的垂直纵向循环水冷器。在这两种布局中,都是循环水走壳程,碳氢化合物走管程,以避免高丁二烯原料在走壳过程中,在冷凝器壳程内进行聚合,从而避免其壳程膨胀破碎,引起材料泄漏等安全事故。

在 NMP法丁二烯抽提装置中,通过将冷凝器倾角为3%,垂直布置方式与垂直布置方式相结合,可以有效地降低高浓度1,3-丁二烯在冷凝器中的阻塞现象;由于冷凝器与丁二烯在某一倾角下仅发生少量聚合反应,而在冷凝管内仍有少量聚合物残留,而不会滞留在冷凝管内,从而引起冷凝管的阻塞。如果后洗塔塔顶冷凝器及产物精炼塔顶部冷凝器发生阻塞,不仅会引起产品品质的波动,还会引起设备停机,而且塔顶冷凝器的清洁工作比地表换热器更难。本项目拟在1,3-丁二烯高含量区域,通过将冷凝器倾角3%、垂直布置方式设置成垂直排列,可以显著降低聚物卡在换热器上的几率,为实现装置长期稳定运行提供保障,体现了设备布局的合理性。

4 结论

1)采用三段式能源回收工艺和对碳四产品质量指标进行调整,使 NMP法丁二烯抽提装置的整体能耗得到了有效的降低,表现出了较低的生产成本。

2)采用更先进的碳四-炔烃控制思路,采用气-液两相反应对高浓度碳四-炔烃进行稀释;在此基础上,提出了以丁烯-2-丁烯为中间塔主组分粗制1,3-丁二烯的工艺路线,是一种先进的过程控制方法。

3)针对1,3-丁二烯高含气率热交换器,分别采用3%斜角和垂直竖向排列,可有效地减少丁二烯对热交换器的阻塞,体现了装置布局的合理性。

参考文献

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