尿素水解供氨系统运行及改进

(整期优先)网络出版时间:2024-07-19
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尿素水解供氨系统运行及改进

赵小飞

国能河北沧东发电有限责任公司 061113

 


【摘 要】:将罐车气力输送的尿素颗粒送到溶解罐。用除盐水将尿素颗粒溶解成50%的尿素溶液。将尿素溶液送至2台尿素溶液储罐,再通过尿素溶液输送泵送至水解器,将尿素溶液分解成氨气,送至锅炉SCR脱硝系统中进行脱硝反应。

【关键词】:尿素颗粒 尿素溶液 水解器 氨气 SCR。

引言

为确保电厂工作人员人身安全及全厂机组发电生产安全稳定,建设安全、绿色、环保型电厂,实现全厂的可持续协调发展,某电厂消除氨区重大危险源,将液氨制氨工艺改为尿素制氨工艺。

1.尿素系统介绍

1.1尿素系统组成及工艺流程

脱硝尿素溶液制备系统设置2台尿素溶解罐,有效容积54m³,将罐车气力输送的尿素颗粒送到溶解罐。在溶解罐中,用除盐水将尿素颗粒溶解成50%的尿素溶液。尿素溶液通过尿素溶解泵送至2台尿素溶液储罐,储罐容积为182m³。通过尿素溶液输送泵送至水解器,将尿素溶液分解成氨气,送至锅炉烟气中脱硝。

为防止尿素溶液结晶,尿素溶解罐、尿素溶液储罐设置一套蒸汽加热系统,尿素输送管道设置电伴热,确保尿素溶液温度合适,避免结晶。

1.2尿素系统的启动

1.2.1尿素溶液制备

1)尿素溶解罐注水

2)尿素溶解罐水加热

3)罐车气力输送上料

4)启动尿素溶解泵

5)检查尿素溶液储罐液位正常

1.2.2水解器启动

1)启动前,检查所有伴热管路温度达到工作要求。

2)打开水解器液相入口开关阀和水解器液相入口调节阀,待水解反应器液位升至全液位的1/2。

3)打开水解器蒸汽入口开关阀,缓慢开启水解器蒸汽入口调节阀,待反应器液相温度到达130℃,缓慢开启水解器气相供给调节阀供氨。

4)控制系统投自动。

1.3尿素系统性能指标

1.3.1 水解装置采用3×50%容量配置(满足全厂四台机组用量),两用一备。单台水解装置出力450kg/h(产氨能力)。

1.3.2 尿素水解反应器具有35%到110%动态范围内供氨响应能力。

1.3.3 尿素水解制氨反应模块可用率不低于99%,尿素分解率在99% 以上。

2. 尿素水解系统的调试及试验

2.1尿素站全停试验

4号机组负荷370MW,尿素水解系统B水解器供4号机组单机运行,温度135℃,压力0.5MPa,进行尿素水解器退出后机组NOX变化试验。关闭B水解器蒸汽及尿素溶液进口门;70分钟后,净烟气NOX达28mg/Nm3报警,停止试验,试验停止时B水解器温度118℃,压力0.2MPa。

2.2蒸汽系统切换试验
  将3、4号机脱硝系统供氨切至液氨供氨;将水解器A退出;水解器C运行向1号机脱硝系统供氨;70分钟后,尿素站蒸汽系统由二抽蒸汽切至一期辅汽供汽,水解站减温减压站蒸汽温度由原180℃降至127℃,压力由原0.7MPa降至0.17MPa,水解器C可维持运行,成品气管道伴热由140℃降至110℃。

2.3单台水解器带4台机组脱硝运行试验

投运尿素站C水解器,A、B水解器热备用;进行单台C水解器带4台机组脱硝运行试验,各机组SCR系统参数正常,单台水解器可供全厂额定负荷的50%出力运行。

2.4成品气管道蒸汽伴热停运试验

退出尿素水解系统成品气管道蒸汽伴热,进行蒸汽伴热停运试验;4小时后,试验结束,供氨母管最低降至116℃,成品气母管最低降至88℃,有结晶风险。

2.4尿素水解器供氨性能试验

将1、2、3、4号机组加负荷至580MW、550MW、580MW、600MW,分别进行A、C水解器出力试验;309分钟后,试验结束。A水解器运行时最大出力到达550Kg/h,C水解器运行时最大出力到达460Kg/h。

3. 尿素水解系统的运行

3.1 尿素系统的结晶堵塞

尿素水解系统供脱硝系统用氨气,水解器出来气体混合物为CO2、水蒸汽、NH3三者的混合物,所以,要非常注意供氨管路及压力表有无结晶,堵塞。在运行期间,要注意尿素供氨系统各部温度变化,检查各部电伴热、蒸汽伴热温度正常。

3.2 水解器运行方式

系统共配置3台水解器,单台水解器可供全厂机组额定负荷的50%出力运行,标准运行方式是“两运一备”。单台水解器带可满足3台机组满负荷脱硝供氨要求。

3.3 尿素供氨系统的伴热

尿素供氨管道有蒸汽伴热、电伴热,在正常运行过程中,一定要检查管道及各部温度正常,检查各伴热系统运行正常。

3.4 机组停止供氨后注意事项

尿素供氨系统在单台机组停止供氨时,需要对供氨管道进行吹扫,以防止供氨管道残留NH3气、水蒸气、CO2气体发生结晶,堵塞管道,吹扫时应保证吹扫压力的压力、时间,确保吹扫的效果。

4. 尿素水解系统存在问题及改进

4.1 增加一台尿素溶液输送泵

尿素溶液输送泵只有两台,作为整个系统中最重要的设备之一,此泵需长期连续运行,若发生故障时将直接影响四台机组供氨,应再增加一台泵作为备用,提高系统可靠性,保证脱硝系统正常供氨运行。

4.2 机组脱硝平台供氨管路伴热改造

尿素站至机组脱硝平台供氨管线较长,伴热出现故障或伴热不足后易造成结晶,伴热系统是整个尿素制氨系统的关键点和弱点,所以在冬季来临前前应全面排查伴热系统死角,重要位置应设置两套伴热,避免系统结晶影响正常供氨。

4.3 尿素溶解罐增加补水流量

尿素溶解罐补水管道应增加补水流量及累积流量数值,便于尿素颗粒溶解时精确计算,达到精准配置溶液的目的。

4.4 增加尿素溶液储罐搅拌器

尿素溶液储罐体积较大,尿素有不完全溶解时有可能造成底部发生沉积,建议增加搅拌器,避免沉积。

4.6 水解器定期切换

备用水解器长期备用时会导致内部温度降低,容易造成尿素沉积。应定期进行切换,或温度降至100℃时进行切换。

5.尿素水解系统故障处理及应急处置

5.1尿素水解系统泄露的处置

5.1.1发现水解器及管路氨气泄漏,立即停运对应蒸汽和尿素溶液的供应,杜绝周边100m直径内的明火火源,同时根据风向判断人员疏散及逃生路线。

5.1.2立即按照事故报告及报警流程汇报,并佩戴过滤式防毒面具、防毒长管到达现场,根据现场情况选用长管,由上风向进入事故现场。

5.1.3反应器本体泄漏、压力超高安全阀动作会引起紧急停止,首先要切断蒸汽和尿素溶液的供应。降低水解器的工作压力和温度。

5.1.4外围管道发生泄漏,关闭反应器出口氨气开关阀,吹扫管道后处理。若装置上管道泄漏,关闭相应的进出口阀门,放净管道内溶液。若本体严重泄漏,打开废液开关阀,放净反应液。

5.2尿素水解系统故障处理

5.2.1全面检查脱硝系统运行情况,严防净烟气NOx超限。

5.2.2若供氨压力下降,检查尿素水解系统运行情况,必要时投运备用水解器,提高成品气母管压力。

5.2.3若运行水解器故障,联系检修人员尽快处理,切换水解器,并及时将故障水解器恢复备用。

5.2.4尿素水解车间供汽中断,立即投入水解车间备用蒸汽,监视水解器及各伴热运行情况。

5.2.5涉及成品气管路退出时,开启蒸汽吹扫阀对管路进行吹扫。

6.总结

尿素水解供氨系统的结构简单,设备易于维护,设备故障率低。经过调试、试验、改造工作,自投产以来运行可靠稳定,并经过了各负荷工况的检验,未发生因系统故障停运导致的供氨中断情况。积累了经验,提出了诸多有效的改进措施,大大提高了系统的可靠性。并制定了完善的应急处置方案和故障处理措施,保障系统的安全运行。

参考文献

党志国  尿素系统运行规程  2021.11.13

赵小飞  尿素系统运行分析  2023.05.01