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52 个结果
  • 简介:通过制作两个固-液扩散偶,并通过实验探索700℃下Fe-Zn-Sn系中不同成分制备平衡合金的方法,利用SEM-EDS等手段测定Fe-Zn-Sn三元系700℃等温截面部分相关系。实验结果显示:这部分相图是由L、α(Fe)、Γ三个单相区,L+α(Fe)、FeSn+Fe3Sn2、Γ+Fe3Sn2、L+FeSn、L+Γ、α(Fe)+Γ六个两相区,α(Fe)+L+Γ、α(Fe)+L+Γ、L+FeSn+Fe3Sn2三个三相区组成的;锡含量在一定范围内,锡含量的增加导致镀层厚度减少。

  • 标签: Fe-Zn-Sn 等温截面 相图 热浸镀锌
  • 简介:用正交试验法研究了还原法镀中合金主要成分铝、硅含量,镀温度、保温时间、钢带入水温度等对镀层附着强度、微观组织、表面质量、镀效果(漏镀情况)的影响,得出获取良好镀层质量的最佳工艺条件和参数。

  • 标签: 还原法 热浸工艺 Galvalume合金
  • 简介:本文着重介绍了ZnA1REMg四元镀合金在手工镀锌行业的应用情况,提出了该合金在手工镀时的理想工艺参数,并进一步闸明:ZnA正REMg合金镀层较纯锌镀层减薄1/3,抗蚀性能较单一锌镀层提高1-2倍。

  • 标签: 手工热浸镀 ZnA1REMg合金 纯锌镀层
  • 简介:本文对当今国际上铜的湿法冶金技术工艺特点,特别是对铜的废石堆、氧化矿的筑堆堆工艺进行概要式的介绍,对有关这两种国际较为流行的铜浸出技术关键和要点进行点拨式的归纳,还列举了一些成功的工程应用实例,可供广大相关工程技术人员参考.

  • 标签: 废石堆浸 筑堆堆浸 溶剂萃取 细菌浸出 湿法炼铜
  • 简介:分析改良森吉米尔法加热炉NOF段的原工艺控制方法存在的问题,对比改良森吉米尔法加热炉NOF段工艺控制方法改进前后的优缺点。应用改进后的控制方法,既能快速升降温,又能保证炉内还原气氛、防止带钢氧化,可在生产实践中取得良好的效果。

  • 标签: 改良森吉米尔法加热炉 NOF段控制系统 炉压炉温控制 炉内气氛
  • 简介:主要研究了带钢镀锌过程中影响锌耗的因素,认为对带钢镀锌过程中的锌耗控制主要在锌层厚度和锌渣两个方面,并提出了控制锌耗的措施,对带钢镀锌过程中控制成本具有一定的指导意义。

  • 标签: 带钢 热浸镀 锌耗 锌渣
  • 简介:简单介绍了带钢热镀锌的发展历程及热镀锌薄板带生产的难点,详细阐述了薄板带生产线工艺布置及设备组成,对关键设备的设计参数和工艺要求进行描述,同时介绍了生产线应用技术。实际应用表明,以此工艺布置生产薄板带可行。

  • 标签: 薄板带 卧式退火炉 张力控制技术 纠偏控制技术
  • 简介:基于热镀锌工艺中酸雾的产生原因,介绍了酸雾抑制剂、静电除雾法、单侧吸式排风罩和双侧吸式排风罩等目前国内常见的酸雾收集方法,提出了一种移动罩式收集装置并进行了改进应用。改造后,酸雾吸收率由30%提高到80%,废酸的回收率由83%提高到91%,节约成本36万余元,同时有效地降低了酸雾对周围环境的污染,实现了节能减排。

  • 标签: 热镀锌 酸雾 控制方法 移动罩式收集装置
  • 简介:由天津市硅酸盐研究所研制成功的钢质热镀锌锅防腐涂料,是将能够形成微晶玻璃保护层的玻璃粉调以高温粘结剂后成浆状,涂层微晶化处理过程与熔化锌锭同步进行,形成与锅壁附着牢固的微晶玻璃防护层,以此隔离锌液,避免生成锌铁合金反

  • 标签: 镀锌锅 防腐涂料 微晶玻璃 热镀锌 锌液 锌铁合金
  • 简介:针对某厂热镀锌钢板出现的六价铬钝化耐蚀性不良问题,对热镀锌生产线可能影响六价铬镀锌板耐蚀性的各个因素如样板粗糙度、水质及基板状态进行详细的调查分析,使用电子探针进行镀锌板表面形貌及样板表面缺陷形貌显微分析和WDS成分分析。根据分析结果判别了六价铬钝化镀锌板耐蚀性不良的主要原因为:镀锌板粗糙度高点多、峰值大且峰的密集度不够,造成样板表面有钝化膜漏镀点;镀锌板表面存在的黑点缺陷使其位置处未被六价铬钝化膜覆盖,在很大程度上影响了六价铬钝化板的耐蚀性。

  • 标签: 热镀锌 六价铬钝化 点缺陷 耐蚀性
  • 简介:介绍常见的S形张力辊布局形式和张力辊放大倍数,说明张力辊在使用中安全性验算的重要意义,找到张力辊安全使用放大倍数的验算方法,以期对生产操作中的调整和确定张力大小有一定的指导作用。

  • 标签: S形张力辊 张力辊放大倍数 安全性验算
  • 简介:提金技术处理含金的大量贫矿、老矿山尾矿及早期金矿采出的“废石”,有其基建投资少、建设速度快、成本低的优点。是目前各国用于提高黄金产量有效的方法之一。堆浸出条件的改善,使得堆技术日趋成熟。

  • 标签: 黄金 堆浸 浸出条件 改善
  • 简介:-萃取-电积工艺于1968年在美国投产后,在世界铜行业获得了飞速发展.德兴铜矿也于1997年应用该技术建成堆厂,当年生产电积铜50t.因诸多因素影响,投产后铜产量一直难以达产.本人在充分了解堆厂现状及相关研究资料的基础上,结合实际生产管理经验,对影响产量进一步提高的各因素进行了综合分析,并提出了相关改进措施.

  • 标签: 浸出率 产量 铜矿床 选矿 堆浸 萃取
  • 简介:通过对氰化法取金、银过程中,氧化剂H2O3、CaO2、CaClO3、BaO2、KMnO4等对其影响的考察与对比,选择出一种分解放氧缓慢稳定,氰化物消耗较少,促进溶解效果最好的氧化剂BaO2,为难金矿石选择合适的氧化剂提供了参考.

  • 标签: 氰化浸金 氧化剂 试验研究 溶解氧
  • 简介:本文就德兴铜矿堆厂抽产以来所存在的问题和困难,结合经往试验研究成果和借鉴国外一些生产经验进行了堆各主要影响因素分析,并据此围绕堆厂尽快达产达标、做大、做强,提出了相应的一此措施和建议。

  • 标签: 堆浸厂 生产影响因素分析 含铜废石 堆浸
  • 简介:本文通过精炼厂贵金属氯生产流程实施自动化控制,实现工艺流程稳定,工艺指标的优化,保证安全稳定高效生产。

  • 标签: 自动控制技术 氯浸 优化
  • 简介:工艺,是低品位矿石资源回收的重要技术之一,填补了我国细菌浸出回收低品位硫化铜矿中铜金属的空白,为矿山循环经济的典范,结束了矿山不直接生产成品铜的历史。以德兴铜矿为研究对象,利用Fluent数值模拟技术,构建了堆工艺数值分析模型,获得了不同矿堆高度作用下堆渗透性、堆内氧气浓度、温度分布和浸出率的变化规律。

  • 标签: 堆浸工艺 低品位矿石 矿堆 渗透性 浸出率
  • 简介:以铜火法冶炼过程中得到的铜合成炉烟灰为研究对象,采用硫酸浸出铜合成炉烟灰,使其中的有价金属得到有效回收,并通过单因素实验确定了最佳浸出工艺条件。研究结果表明:反应时间和液固比对铜合成炉烟灰的浸出率的影响非常小,而硫酸浓度、反应温度等因素对铜合成炉烟灰的浸出率则有较大影响;在搅拌速度为300r/min条件下,当反应温度为70℃,反应时间为1.5h,液固比为7:1,硫酸浓度为1.80mol·L-1时,锌、铜浸出率均大于90%。

  • 标签: 铜合成炉烟灰 硫酸 浸出 单因素实验