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138 个结果
  • 简介:介绍了低烧结的意义、现状和低烧结矿的成矿机理,对我厂的原料、设备、工艺等现状进行分析,探讨我厂烧结的现状和低烧结需采取的措施。

  • 标签: 烧结 低硅 碱度 料层厚度 配碳
  • 简介:通过RH顶枪吹氧实践,将钢水中富余的氧化生成SiO2,脱除至渣中,使钢水硫、含量由偏上限或超标准降低到目标内控,其他元素尽量少氧化,达到精确控制钢水成分的目的。

  • 标签: RH脱硅 成分控制
  • 简介:介绍了热轧带钢(卷)表面氧化皮在轧制过程中的控制技术理念、热轧带钢加工前表面预处理的方法及各自优缺点,为下游制造企业在选择钢板表面预处理时提供了参考依据,或钢厂直接提供清洁绿色、无污染的优质热轧产品。

  • 标签: 热轧带钢 氧化皮 预处理
  • 简介:1.前言当今,国内外钢铁界为了进一步降低钢的成本,提高钢的质量而积极开发铁水的预处理特别是脱磷技术。近年来,国内外钢铁厂的生产实践证明,要想使铁水充分进行有效的脱磷、脱硫并降低脱磷、脱硫剂的单耗,首先必须对铁水进行脱处理。以往的研究结果表明,在将铁水中含量脱至0.20—0.15%以下的条件下,铁水才能有效地进行脱磷脱硫,所需要的脱磷、脱硫剂的耗量为最低,即脱是脱磷的前提。目前,国内外钢铁厂采用的铁水预脱方法主要有高炉出铁场脱法,鱼雷混铁车

  • 标签: 脱硅剂 脱硅反应 高炉出铁场 脱硅速度 铁水罐 铁水温降
  • 简介:通过特炉炉体检修的观察;对炉体结构、负荷、砖质、砖型及检修、操作工艺给炉体所造成的影响:对产生红底、击穿和铁水对砖熔蚀的原因分析;寻找对炉体及炉体砖侵蚀的原因,提出解决办法并加以改进:实践证明有助于延长炉体的使用寿命,降低电耗.

  • 标签: 硅铁炉 炉体寿命 击穿 熔蚀 检修
  • 简介:本文介绍了搭配使用新疆高熔点、高品位铬矿,结合25MVA矿热炉炉型参数,生产低高碳铬铁的实践,指出影响低高碳铬铁稳定生产的关键因素。

  • 标签: 铬矿 技术 高碳铬铁
  • 简介:利用双喷嘴扫描喷射成形技术制备27%SiAl、42%SiAl、50%SiAl等3种Si-Al合金电子封装材料,并对该材料进行热等静压致密化处理。研究合金沉积态和热等静压态的显微组织,测定合金的热膨胀系数、抗拉强度及抗弯强度,利用扫描电镜研究其断裂机制。结果表明:沉积态Si-Al合金的相呈均匀弥散分布。随含量增加,合金凝固区间增大,初生相的数量增多,平均尺寸增大,由全部颗粒状分布逐渐演化为呈部分颗粒、部分骨架状分布,这种均匀弥散分布的结构有利于降低合金的热膨胀系数。27%SiAl、42%SiAl、50%SiAl合金的热膨胀系数连续可控,室温至200℃分别为14.76×106、9.75×106、9.29×106/K。随含量升高,材料的抗弯强度和抗拉强度呈下降趋势。27%SiAl合金的平均抗拉强度和抗弯强度分别达到196MPa和278MPa,伸长率为9.5%。42%SiAl与50%SiAl的平均抗拉强度与抗弯强度都接近,分别达到140MPa及220MPa,伸长率小于1%。断裂方式由以铝相的韧性断裂为主逐渐转变为以相的脆性裂为主。

  • 标签: 硅铝 喷射成形 热膨胀 电子封装
  • 简介:根据镀锌卷表面黑斑的形貌,分析认为:由于镀锌卷卷取张力偏小,导致长距离运输时镀锌卷层间易产生摩擦,致使部分镀锌层脱落,基层继而被氧化,而形成表面黑斑。

  • 标签: 黑斑 张力 摩擦 氧化
  • 简介:针对高铁比的铜精矿,通过对试验研究中的配料方案、冶炼设备、工艺过程等论述,阐述鼓风炉冶炼工艺处理该矿的技术和经济的可行性。

  • 标签: 硅铁比 铜精矿 鼓风炉 配料方案
  • 简介:用C3H6作为碳源气,Ar作为稀释气体和载气,TaCl5为钽源,采用化学气相沉积法(chemicalvapordeposition,CVD)在高纯石墨表面制备TaC涂层。采用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)等对涂层进行表征,研究1000℃下稀释气体(Ar)流量对TaC涂层成分、织构及表面形貌的影响。结果表明:随着稀释气体流量增大,表面均匀性和光滑度提高,晶粒尺寸减小,晶体择优取向降低,沉积速率减小,涂层中C含量增多。当稀释气体流量为100mL/min时,TaC涂层晶粒尺寸与沉积速率分别为32.5nm和0.60μm/h;而当稀释气体流量增大到600mL/min时,涂层晶粒尺寸与沉积速率分别下降到21nm和0.25μm/h。

  • 标签: TAC 化学气相沉积 稀释气体流量 择优取向
  • 简介:结合镍转炉吹炼,并对镍转炉吹炼实施低渣型交叉作业,在吹炼中影响作以探讨,阐明低渣型可有效地提高镍转炉炉寿命,降低转炉生产成本。

  • 标签: 转炉 低冰镍 炉龄 吹炼 炼镍
  • 简介:铁水成分特别是的含量波动较大,给转炉冶炼操作带来了一定的难度,对生产的稳定、顺行带来了很大影响。为了解决这一问题,通过在生产实践中的经验积累,摸索了"以铁水为主线的转炉冶炼操作法"。其主要要点是:按铁水在0.50%以下,0.50~0.70%之间,和0.70以上分别从装入制度,造渣制度,冶炼过程操作等方面根据生产实际进行不同的操作。

  • 标签: 铁水成分 冶炼操作 转炉冶炼 冶炼过程 经验积累 生产实践
  • 简介:本文以节能降耗为出发点,阐述了烧结法粗液脱工艺的发展过程,从蒸汽直接加热连续脱到蒸汽间接加热连续脱,通过多方面的试验探索及验证,提出了烧结法粗液脱的改进方法:一段脱运用常压脱技术、钠渣彻底分离后二段脱使用HCAC添加剂等,可以从根本上改变高能耗的脱现状,在提高精液A/S的前提下,尽可能降低Al2O3的损失.

  • 标签: 烧结法脱硅工艺 能耗 硅量指数 HCAC添加剂
  • 简介:重点探讨了长治钢铁(集团)公司在现有的工序能力下,通过降低铁水含量来使工艺过程更趋于合理,从而降低产品的生产成本,增加系统的稳定性.

  • 标签: 炼铁 炼钢 铁水含硅量 能耗 成本