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  • 简介:通过优化球团配矿结构,加强工艺过程控制等措施,球团矿返矿率由13.5%下降到不足9.5%。

  • 标签: 降低 返矿率 实践
  • 简介:铜冶炼过程中的高烟灰产出,是直接影响闪速炉生产的主要因素之一。其一方面影响金属直收率;另一方面加重了后序排烟系统的作业难度,影响了闪速炉作业。近两年贵溪冶炼厂(以下简称贵冶)熔炼车间针对此状况在生产实践中组织攻关,在降低烟灰发生方面取得了明显的效果。

  • 标签: 烟灰发生率 生产实践 余热锅炉 烟灰粘结 冶金模型 精矿喷嘴
  • 简介:针对喷锚支护砼回弹大,喷层质量差的问题.通过总结东乡铜矿喷锚支护的生产实践,为降低喷射砼回弹从骨料配比、喷射工艺选择、喷射砼与岩面作用机理等方面进行了系统研究.提出了近距离、低风压、半湿砼喷射支护工艺.

  • 标签: 喷锚支护 回弹率 流动状态 骨料粒级
  • 简介:本文就影响损失和贫化的主要因素进行了探讨,就如何降低采矿损失及贫化提出具体措施,目的是有效地降低“两”,提高矿山企业的经济效益。

  • 标签: 采场 损失率 贫化率 改进措施
  • 简介:通过管理流程再造与优化,检测中心与鎳冶炼厂建立专项协同管理机制,协同处理二期精矿抓斗秤在管理、技术、操作各方面存在的问题,从而彻底解决抓斗秤漏计问题,降低抓斗秤漏计,实现抓斗秤持续精准高效计量,维护集团公司选矿厂、镰冶炼厂两个上下游主流程单位结算数据准确和"五自经营”根本利益。

  • 标签: 抓斗秤 漏计率 协同管理
  • 简介:炼钢所需氧气是满足供应且有富余。这样,有时会造成氧气放散。一定限度的放散是正常的,但是过高的放散会浪费大量能源。现就我厂今年以来氧气的放散情况,从氧气

  • 标签: 氧气放散率 炼钢 高炉 氧气压力 分析与研究 降低
  • 简介:随着闪速炉的投料量和精矿中杂质含量的逐步升高,进入余热锅炉和后续排烟系统的烟尘量也随之大幅增加,部分在余热锅炉未能硫酸盐化的烟尘,由于其粘附较强、不易清除,在余热锅炉、鹅颈烟道、沉降室以及电收尘内大量粘结,为了确保余热锅炉和后续排烟系统的正常运转和排烟畅通,通过大量研究论证,对炉况、控制参数、物料性质、系统漏风、EF烟气等方面的控制,成功有效降低了SO,发生

  • 标签: 余热锅炉 排烟系统 SO3发生率 电收尘 烟尘
  • 简介:压力管理是当今所面临的一个不可忽视的问题,也是领导者和管理者不能回避的课题。对压力管理问题进行探讨,掌握和剔除压力源,使组织和个人增强抗压能力,具有重要意义。

  • 标签: 竞争 压力 管理 绩效
  • 简介:COD即化学需氧量,它是表征水体中还原性物质的综合指标,除特殊水样外,还原性物质主要是有机物。在自然界的循环中,这些还原性物质,特别是有机化合物在生物氧化降解过程中消耗溶解氧而造成水体氧的缺损,溶解氧的缺损会破坏环境和生物群落的生态平衡,引起水质恶化,甚至发生溶氧消耗殆尽,厌氧菌滋生,造成水体变黑发臭。使水质严重污染,如何有效去除废水中的有机物已经成为废水处理中的主要课题。

  • 标签: 废水 COD 化学氧化 生物氧化 萃取 吸附
  • 简介:浸出,是湿法冶金中的一个过程。所谓浸出,就是将固体物料(例如矿石、精矿、熔砂或其他半成品)加入液体溶剂内,让固体物料中的一种或几种有价金属溶解于液体溶剂中,以便下一步从溶液中提取出有价金属。例如湿法炼锌中的浸出过程,

  • 标签: 浸出率 固体物料 湿法冶金 金属溶解 有价金属 浸出过程
  • 简介:从精细化管理、技术改造等方面简述降低炼焦工序能耗的途径,以及在生产实践中降低消耗的措施。

  • 标签: 炼焦 工序 降耗
  • 简介:8.使用干燥的原材料和耐火材料。b.降低与钢液接触的气相中气体的分压。这可从两方面采取措施:一是降低气相的总压,即采用真空脱气,将钢液处于低压的环境中。也可采用各种减小钢液和炉渣所造成的静压力的措施。二是用稀释的办法来减小Px2,如吹氩、碳氧反应产生一氧化碳气体所形成的气泡中,Px2就极低。c.在脱气过程中增加钢液的比表面积(A/V)。使钢液分散是增大比表面积的有效措施。在真空脱气时使钢液流滴化,如倒包法,真空浇注,出钢真空脱气等。

  • 标签: 一氧化碳气体 钢液 真空脱气 比表面积 耐火材料 碳氧反应
  • 简介:介绍了福建三安炼钢厂强化钢铁料精细管理、优化入炉原料结构、改进冶炼工艺、有效提高钢水收得降低钢铁料消耗的实践过程,创造了良好的经济效益和社会效益。

  • 标签: 钢铁料消耗 转炉炼钢 优化
  • 简介:焦炉煤气净化过程主要采用洗油作为苯回收的吸收剂。2011年,我厂洗油消耗偏高且波动大,直接影响到生产经济指标。本文针对我厂的具体情况,对降低洗油消耗的途径进行探讨。

  • 标签: 洗油 富油 轻苯 消耗 蒸馏
  • 简介:江西铜业铅锌金属有限公司采用铅、锌联合冶炼技术,冶炼过程中产生的含高砷化合物,随高温冶炼烟气进入硫酸废酸系统,含砷废酸经过硫化工序分离,分离出的砷滤饼渣量大,处置费用高。通过优化现有废水处理工艺流程,对降低砷滤饼渣量进行研究,提高砷滤饼含砷量以降低砷滤饼渣总量,具有一定的经济效益和社会效益。

  • 标签: 除砷工艺 砷滤饼 废水 工艺调整 效益