简介:通过优化球团配矿结构,加强工艺过程控制等措施,球团矿返矿率由13.5%下降到不足9.5%。
简介:铜冶炼过程中的高烟灰产出率,是直接影响闪速炉生产的主要因素之一。其一方面影响金属直收率;另一方面加重了后序排烟系统的作业难度,影响了闪速炉作业率。近两年贵溪冶炼厂(以下简称贵冶)熔炼车间针对此状况在生产实践中组织攻关,在降低烟灰发生率方面取得了明显的效果。
简介:针对喷锚支护砼回弹大,喷层质量差的问题.通过总结东乡铜矿喷锚支护的生产实践,为降低喷射砼回弹率从骨料配比、喷射工艺选择、喷射砼与岩面作用机理等方面进行了系统研究.提出了近距离、低风压、半湿砼喷射支护工艺.
简介:本文就影响损失率和贫化率的主要因素进行了探讨,就如何降低采矿损失率及贫化率提出具体措施,目的是有效地降低“两率”,提高矿山企业的经济效益。
简介:通过管理流程再造与优化,检测中心与鎳冶炼厂建立专项协同管理机制,协同处理二期精矿抓斗秤在管理、技术、操作各方面存在的问题,从而彻底解决抓斗秤漏计问题,降低抓斗秤漏计率,实现抓斗秤持续精准高效计量,维护集团公司选矿厂、镰冶炼厂两个上下游主流程单位结算数据准确性和"五自经营”根本利益。
简介:炼钢所需氧气是满足供应且有富余。这样,有时会造成氧气放散。一定限度的放散是正常的,但是过高的放散率会浪费大量能源。现就我厂今年以来氧气的放散情况,从氧气
简介:随着闪速炉的投料量和精矿中杂质含量的逐步升高,进入余热锅炉和后续排烟系统的烟尘量也随之大幅增加,部分在余热锅炉未能硫酸盐化的烟尘,由于其粘附性较强、不易清除,在余热锅炉、鹅颈烟道、沉降室以及电收尘内大量粘结,为了确保余热锅炉和后续排烟系统的正常运转和排烟畅通,通过大量研究论证,对炉况、控制参数、物料性质、系统漏风、EF烟气等方面的控制,成功有效降低了SO,发生率。
简介:本文介绍了酒泉钢铁公司近年来大幅降低氧气放散率所取得的显著成效,总结了氧气在钢铁企业中合理利用的重要性以及有效降低放散率的经验和相关控制措施。
简介:压力管理是当今所面临的一个不可忽视的问题,也是领导者和管理者不能回避的课题。对压力管理问题进行探讨,掌握和剔除压力源,使组织和个人增强抗压能力,具有重要意义。
简介:介绍了钢球的应用状况,供应方式,影响钢球消耗的因素及降低钢球消耗的途径.
简介:COD即化学需氧量,它是表征水体中还原性物质的综合指标,除特殊水样外,还原性物质主要是有机物。在自然界的循环中,这些还原性物质,特别是有机化合物在生物氧化降解过程中消耗溶解氧而造成水体氧的缺损,溶解氧的缺损会破坏环境和生物群落的生态平衡,引起水质恶化,甚至发生溶氧消耗殆尽,厌氧菌滋生,造成水体变黑发臭。使水质严重污染,如何有效去除废水中的有机物已经成为废水处理中的主要课题。
简介:本文介绍了评价设备性能的两项技术经济指标——设备完好率和设备可开动率,分析比较了它们的异同点。
简介:浸出,是湿法冶金中的一个过程。所谓浸出,就是将固体物料(例如矿石、精矿、熔砂或其他半成品)加入液体溶剂内,让固体物料中的一种或几种有价金属溶解于液体溶剂中,以便下一步从溶液中提取出有价金属。例如湿法炼锌中的浸出过程,
简介:本文主要通过介绍中小型电炉钢厂降低冶炼电耗的实践来说明改善电耗指标的一些途径。
简介:从精细化管理、技术改造等方面简述降低炼焦工序能耗的途径,以及在生产实践中降低消耗的措施。
简介:8.使用干燥的原材料和耐火材料。b.降低与钢液接触的气相中气体的分压。这可从两方面采取措施:一是降低气相的总压,即采用真空脱气,将钢液处于低压的环境中。也可采用各种减小钢液和炉渣所造成的静压力的措施。二是用稀释的办法来减小Px2,如吹氩、碳氧反应产生一氧化碳气体所形成的气泡中,Px2就极低。c.在脱气过程中增加钢液的比表面积(A/V)。使钢液分散是增大比表面积的有效措施。在真空脱气时使钢液流滴化,如倒包法,真空浇注,出钢真空脱气等。
简介:介绍了福建三安炼钢厂强化钢铁料精细管理、优化入炉原料结构、改进冶炼工艺、有效提高钢水收得率、降低钢铁料消耗的实践过程,创造了良好的经济效益和社会效益。
简介:检查精料技术,提高冶炼操作水平,改善高炉炉料结构可以降低高炉冶炼成本。增强企业的竞争能力。具体措施为:
简介:焦炉煤气净化过程主要采用洗油作为苯回收的吸收剂。2011年,我厂洗油消耗偏高且波动大,直接影响到生产经济指标。本文针对我厂的具体情况,对降低洗油消耗的途径进行探讨。
简介:江西铜业铅锌金属有限公司采用铅、锌联合冶炼技术,冶炼过程中产生的含高砷化合物,随高温冶炼烟气进入硫酸废酸系统,含砷废酸经过硫化工序分离,分离出的砷滤饼渣量大,处置费用高。通过优化现有废水处理工艺流程,对降低砷滤饼渣量进行研究,提高砷滤饼含砷量以降低砷滤饼渣总量,具有一定的经济效益和社会效益。
降低酒钢球团矿返矿率实践
降低闪速炉烟灰发生率
降低喷锚支护回弹率的研究
三矿区降低采矿损失率及贫化率的措施探讨
以降低漏计率为目标的协同管理
关于降低氧气放散率的分析与研究
降低SO3发生率探究与实践
2009年酒钢本部降低氧气放散率取得实效的经验和控制措施
论压力及其管理
浅谈降低钢球消耗
简述降低废水COD方法
浅析设备完好率和设备可开动率
浸出及浸出率
降低电炉冶炼电耗的实践
加强炼焦管理降低工序能耗
降低钢中气体的措施
系统优化降低钢铁料消耗
降低高炉冶炼成本的措施
降低洗油消耗的途径探讨
降低砷滤饼渣量的研究