简介:1#高炉中修42天,开炉方案合理,技术成熟,开炉顺利,五天利用系数达到2.322t/m3·d。
简介:本文对酒钢煤气系统用户侧问题进行了认真的分析,通过煤气使用结构调整及采用节能新技术.提高了煤气综合利用水平。
简介:通过对2000年小型轧钢厂轧制过程中钢耗构成诸项的分析,针对主要问题,提出了技术攻关措施,推行了现化代的管理方法,使轧制过程中的钢耗由2000年的1060kg/t降到2001年1-8月份的1057kg/t。
简介:通过分析研究充瓶氧压机的原设计存在的问题,对充瓶氧压机进行重新设计,并提出相应的改进措施,提高了压氧能力,降低了压氧单耗,投入少,效果显著。
简介:提高煤比是高炉节焦降耗的重要措施,通过提高精料水平、制定合理的上下部调剂制度,4#高炉喷煤比达到120kg/tFe,焦比降到387kg/tFe,利用系数达到2.3t/m3·d。
简介:在烧结生产中,通过优化配料结构,强化制粒,低水低碳厚料层有效措施降低和稳定烧结矿中的FeO含量,改善烧结矿还原性。
简介:炼焦炉是一种结构复杂和连续生产的热工设备,炭化室的工作是周期性的,装煤时炉墙表面降至600cc左右,结焦末期炉墙表面温度又升至1000~1100℃,炭化室两端的炉头,由于炉门开启时温度骤然变化,由1000℃降到500℃以下。在长期的生产过程中,炭化室炉墙除受推焦磨损,还受灰分、熔渣、水分和酸性气体的侵蚀、甲烷渗入砖体空隙产生炭沉积。这样,炼焦炉在运转周期末期,出现窜漏、炉墙变形、硅砖断裂等问题,严重影响炼焦炉的产量和焦炭质量,有的炭化室甚至填沙废弃,浪费资源和使能耗提高。
简介:介绍高线厂线材切头尾设备改造的实施过程。重点介绍了通过对切头小车的设计、安装、调试,成功地解决高线厂长期以来因线材切头问题导致质量异议的经验。
简介:本文简述了传统手工管理存在的问题及由手工管理过渡到计算机管理的初步实现方法。
简介:企业要追求卓越和基业长青,必须坚定不移地走创新和转型发展之路,才能实现效率、效益的双重提升。南钢ERP成本日清日结,作为深化和提升企业基础管理的重要一环,对于自身的生产经营和转型升级发展具有十分重要的现实意义。
简介:本文对酒钢炼轧厂的钢铁料消耗控制实践进行了叙述,通过典型年份对比的形式对降低钢铁料消耗的各种工作以及效果进行了说明,着重介绍了少渣+留渣工艺、精炼热渣循环工艺、连铸切缝优化等的实施情况以及对钢铁料消耗的贡献。
简介:分析了30MnSi盘条表面质量缺陷产生的原因,采用了取消硼、钛元素的加入、选用合适的结晶器保护渣、调整轧制工艺等整改措施,30MnSi盘条的表面质量稳步提升。
简介:本文介绍了鄂钢转炉厂开发50#优质碳结带钢进行的工艺实践,通过对转炉、LF炉、连铸工艺的试验和研究,转炉厂生产的50#优质碳结带钢产品质量能满足用户要求,并提出了下一步质量改进措施。
简介:2004年至2005年一季度620m3高炉通过自身的努力,坚持以稳定顺行为中心,主动调整,适应原材料的变化,各项技术经济指标继续维持在较好水平。
简介:
简介:在外围原燃料供应紧张、质量下滑的情况下,1^#高炉通过加强槽下筛分、提高热风压力及炉项压力、提高富氧率、在炉项安装红外线料面监视仪等手段,高炉利用系数大幅度提高。
简介:炼铁厂1#高炉炉顶为大小钟结构,与简易无料钟炉顶的2#高炉相比,技术经济指标显著落后。经改造成无料钟炉顶后,高炉运行稳定,休风率降低,主要技术经济指标明显改善。
简介:针对原燃料条件恶化,制定出各项合理的操作制度,使3#高炉各项技术指标大为改善,特别是节焦效果明显。
简介:利用生石灰与水的化学反应(CaO+H2O=Ca(OH)2+放热)消化吸收低品质原料中水分,达到降低水分和提高分散度的目的。改善低品质原料散状能力,增加流动性,解决低品质原料运输和配料环节的制约。
简介:本文叙述了提高废钢质量途径。从废钢采供体制创新,扩大废钢供应途径;严把废钢质检关,加强废钢加工过程中分选管理;建立供应商约束激励机制,从而达到提高废钢实物质量。
1~#高炉开炉实践
酒钢煤气综合利用的探索与实践
小型轧钢厂降低钢耗的实践
充瓶氧压机的技术改造实践
4~#高炉提高煤比的生产实践
降低烧结矿FeO的生产实践
关于焦炉热修施工技术改进的实践
高线厂线材切头尾设备的改造实践
计算机辅助档案管理的初步实践
推进ERP成本日清日结的探索实践
酒钢炼轧厂降低钢铁料消耗的实践
管桩钢丝30MnSi的生产实践
转炉生产50~#优质碳结带钢的工艺实践
2~#高炉原燃料变化后的生产实践
连铸生产45钢方坯的初步实践
1^#高炉强化冶炼实践
1~#高炉炉顶改造实践
3~#高炉节焦实践
低品质原料加工实践
提高废钢质量实践