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  • 简介:研究了湿法炼锌砷盐净液中有价金属的回收,考察了选择性浸出锌,氧化浸出铜、钴、镍、砷,砷酸铜的沉淀以及砷酸铜中砷、铜分离的工艺条件。试验结果表明,在适宜条件下,锌的直收率达90%,铜的直收率达95%,钴的直收率达90%,镍的直收率达90%。该工艺实现了砷盐净液中有价金属的分步回收;同时,该工艺过程中无“三废”排放,是一种环境友好的处理方法。

  • 标签: 净液渣 浸锌 砷铜分离
  • 简介:随着连铸技术的迅速发展,保护的加入效果愈加受到重视,采用自动的加机器人替代落后的人工手动加,已成必然。本文简述金恒信息公司自主研发的新型保护机器人设备构成、系统功能。通过保护机器人在第一炼钢厂1#连铸机的应用评价,说明自动加机器人提高了保护加入的均匀性,提高了铸坯质量,降低了生产操作事故,提高了连铸生产操作自动化水平。

  • 标签: 智能制造 连铸机 加渣机器人
  • 简介:对某公司Cr20Ni80电锭冶金质量进行全分析。分析发现该电锭中心线部位存在大量裂纹,裂纹沿晶界扩展。电锭裂纹区附近疏松较大较多,其它部位的疏松也较多。

  • 标签: 电渣锭 晶界 裂纹
  • 简介:燃煤气化室加热是一种燃煤气化后二次燃烧的加热型,具有良好的节能效果,可作为反射等燃煤室式的替代型。论述了燃煤气化的工艺过程,从理论上分析计算了工件加热室的炉膛温度及炉温的调控措施,并以生产运行的实践数据论证了其节能技术的先进性和效益的显著性,展望了其可作为节能降耗、减污增效先进工艺设备推广的广阔应用前景。

  • 标签: 燃煤室式加热炉 节能 二次燃烧 煤气化 技术改造 锻造
  • 简介:酒钢磨煤机到理4#高炉(450m^3)在2006年5月5日-5月14日磨煤机年修结束后。随着煤比、富氧的快速提高。高炉各项技术经济指标取得了明显的进步。但由于煤比提高后频繁限制用氧量,导致理论燃烧温度降低。缸工作逐步变差,最终导致况失常。恢复过程中出现反复,高炉休减风频繁,恢复难度加大.导致此次况恢复时间长达半个月之久。

  • 标签: 高炉 喷煤与全焦冶炼 焦炭负荷调整 炉况顺行攻关
  • 简介:对首钢长钢8号高炉处理失常况进行总结。通过对失常况的原因、处理措施、恢复过程进行分析,为避免类似事故发生及在发生失常事故后如何避免事故扩大化提供经验。

  • 标签: 高炉 炉况 处理
  • 简介:通过对电弧供电参数的分析,建立了非线性最优化模型,计算电弧供电的最佳工作点。该模型可用于超高功率电弧,也可用于普通功率的电弧的化钢操作。

  • 标签: 电弧炉 工作点 最优化
  • 简介:球团矿的冷却是竖生产过程中的一个重要环节,但这个问题在国内长期以来没有得到很好的解决。实践证明,经内一次冷却后竖排出的球团矿温度仍高达600~800℃,为防止高温球烧损皮带,多数厂家被迫进行打水冷却。

  • 标签: 球团矿 竖炉 冷却系统 改造 烧损 烧结
  • 简介:转炉炼钢在吹炼过程中,产生大量的以CO为主要成分的转炉煤气,特别是在吹炼中期CO的浓度可达80%以上。转炉烟气中CO具有很高的回收利用价值。通过转炉煤气的回收,不仅可以节约大量能源,而且对烟尘加以综合利用,变废为宝,净化了大气环境。

  • 标签: 转炉炼钢 微差压 应用 改造 炉口 转炉煤气
  • 简介:内二次冷却技术现已在竖工艺中得到广泛应用,但其余热大部分厂家都没有利用。根据竖热平衡测试,二次冷却风带走的热量约占竖热支出的30%左右,我厂结合自身实际,在技术质量部的支持下,和某冶金研究设计院共同研究,挖掘这部分能量,利用余热回收技术加热助燃风。2003年11月利用中修时间在1^#竖炉上实施后,生产实践证明,降低了煤气消耗,提高了竖产能。

  • 标签: 竖炉 二次冷却 生产实践 中修 煤气消耗 冶金
  • 简介:通过在新建2、3号转炉和RH之间设置一套蒸汽转换装置,改变了传统RH使用蒸汽管网提供的过热蒸汽的局面,使转炉蒸汽得到了充分利用,达到了节能增效的目的。

  • 标签: 转炉自产蒸汽 RH炉 蓄热能力 蒸汽压力
  • 简介:通过加热汽包出口蒸汽管道的改进,解决了汽包水位窜动、阀门检修操作困难和蒸汽流量计测量不准等问题.

  • 标签: 加热炉 汽包 汽化冷却系统 调节阀