流化床生物质气化炉系统控制的实现

(整期优先)网络出版时间:2014-09-19
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流化床生物质气化炉系统控制的实现

杨彩玲刘清茂万春红

杨彩玲YANGCai-ling曰刘清茂LIUQing-mao曰万春红WANChun-hong曰杨津听YANGJin-ting(昆明电器科学研究所,昆明650221)(KunmingElectricalApplianceResearchInstitute,Kunming650221,China)

摘要院基于力控Forcecontrol6.1组态软件,SIEMENS的S7-200PLC集成流化床生物质气化炉控制系统,该系统已成功运用于流化床生物质气化炉集控运行,具有灵活、可靠、稳定、方便的特点,满足工艺要求,提高流化床生物质气化炉系统的监控和运行水平,具有良好的示范作用和参考价值。

Abstract:BasedontheforcecontrolForcecontrol6.1configurationsoftware,S7-200PLCofSIEMENSisintegratedintothecontrolsystemoffluidizedbedbiomassgasifier.Thiscontrolsystemhasbeensuccessfullyappliedtothecentralizedcontroloperationoffluidizedbedbiomassgasifier,andithastheflexible,reliable,stable,convenientfeatures,andcanmeetthetechnicalrequirementsandimprovethelevelofmonitoringandoperatingoffluidizedbedbiomassgasifiersystem,soithasagoodmodelingroleandreferencevalue.

关键词院流化床生物质气化炉控制系统;力控Forcecontrol6.1;S7-PLCKeywords:fluidizedbedbiomassgasifiercontrolsystem;forcecontrolForcecontrol6.1;S7-PLC中图分类号院TK6文献标识码院A文章编号院1006-4311(2014)27-0065-02

0引言随着全球能源与环境问题的日益凸显,迫切地需要研究开发和利用新能源技术,生物质气化将成为未来10至20年内最为可行的技术之一,同时也是国内外的研究热点。对于生物质气化设备来说,目前世界上应用最广泛的是固定床气化炉,随着科技的进步和技术的日趋成熟,欧美国家开始大力发展更为先进的循环流化床生物质气化技术,各种新形式的循环流化床气化装置不断涌现,其原料适应性更强,产气热值更高,生产能力和强度更大,调节范围更广。

国内流化床生物质气化炉处于初级阶段,流化床生物质气化炉系统多采用人工手动操作控制,精准性及稳定性得不到持续保证,对整个流化床生物质气化炉系统的自动控制就显得尤为重要。

1工艺流程流化床生物质气化炉系统采用较先进的内循环流化技术,使用来源广泛的核桃壳,咖啡壳等农田废弃物作为原料,产生大量可燃气体(CO),将农田废弃物变成了清洁环保的绿色能源。整个汽化炉系统由给料电机、鼓风机、引风机、排碳电机四台变频调速的电机构成,系统配以两个关风器、一个二级排碳电机组成整个汽化炉系统的电气执行机构,控制系统的控制目标就是控制各电机的起停和转速调节,控制汽化炉系统的运行和产气量。

2系统设计与工程实现2.1系统设计本系统上位机选用DELL计算机,组态软件选用力控Forcecontrol6.1,下位机选用西门子S7-200系列,上位机与PLC采用TCP/IP以太网通信,系统配置以太网交换机,通过TCP/IP以太网通信联接锅炉控制系统,实现整个系统的联锁协调监控。

通过上位机可显示整个流化床生物质气化炉工艺流程和工艺参数,实现历史数据储存、显示、查询、统计、报表、打印等管理功能。

系统控制鼓风机、引风机、给料电机、出碳电机各1台,均用变频器驱动,通过改变各电机的转速来达到控制气化炉产气量的目的。另外,还配有关风器电机两台,以满足工艺需求;系统共设有6个温度采集点,实时监控炉内情况,每个温度传感器采用PT100,使用4~20mA的电流信号采集到PLC。

2.2应用软件实现力控Forcecontrol6.1实现人机交互功能,PLC接收力控的操作信号,PLC采集各设备的启停信号,需要由各种限制辅助条件一起判断设备是否可以启动,这些条件有系统是否启动,是自动还是手动、设备是否备妥、是否有故障、急停是否按下等,这些条件都满足设备启动前提时,手动按下启动按钮或者自动状态下按下自动启动,系统才能正常运行。在组态软件的运行界面上,各相应位置有相关设备的图标,在图标中心是状态显示器,点击图标可以进入设备操作界面,在操作界面上实现设备启停、转速设定、转速反馈显示、故障复位等功能;在对应工艺位置,设置温度监视,实时跟踪显示气化炉内各监测点的温度变化。另外,在程序编制过程中防止多个模拟量数据的混乱,在采集或者输出模拟量的时,都做了定标处理,使各数据都是以实际物理量的形式在程序中出现,减少了程序编制过程中一些不必要的麻烦。

淤用S7-200PLC的编程电缆将PLC和电脑串口链接起来;依次合上控制箱上的总电源开关、空气开关;于打开STEP7设置相关参数,然后将系统程序下载到PLC,待下载完成后,关闭STEP7;盂打开工程,,进入力控开发界面,在界面左边项目管理器中找到“变量/IO设备组态”并双击,进入IO组态界面,如图1所示。

点击“PLC1”进入“设备配置第一步”,各参数项均用默认值,点击“下一步”,串口通道选择“COM1”(从“设备管理器”的“端口”中查看通信端口是多少,若不是COM1则在此处改为相应的端口即可),再点击“下一步”,然后点击“完成”,从而完成设备的IO组态;榆关闭IO组态界面,回到力控开发界面,点击“保存所有打开窗口”,然后点击“运行”,进入系统工作画面;虞此时若各设备的控制状态选在“DCS”则在系统运行界面上就能控制相应的设备了;愚确保“系统启动”按钮是绿色,方能进行后续操作。

“系统自动—开”按钮若是黄色,则系统处于手动状态,各设备由手动控制,点击相应设备图标将弹出设备控制界面;舆按下“系统自动—开”按钮,该按钮将变成绿色,系统进入自动状态,此时按下“自动启动”按钮,系统将按照工业需求的顺序和时间间隔依次启动,此时,设备控制界面上的操作按钮除了“复位”和“转速给定”可用外,“启动”“停止”将不可用;余设备停机时,按下“系统停止”按钮即可,此时“系统启动”按钮变成红色,“系统停止”按钮变成黄色,各设备将按照工业需求先后停机,待设备全部停机完成后,“系统停止”按钮也变成红色;俞系统在运行中如果出现紧急状况,按下“急停”,所有设备将立即停机,待情况处理完成后,按下“急停复位”,设备将重新启动;逾点击“趋势”按钮,将弹出历史趋势团,用坐标曲线的方式详细记录了蒸汽压力、密相区温度与时间的关系;輥輯訛在“报警”界面中记录了所有报警信息,可在该界面中查看历史报警信息。

2.3控制软件实现影响气化炉产气量的因素主要有鼓风机转速、引风机转速、给料量、出碳速度、蒸汽锅炉压力等。其中最重要的是给料量、引风机转速和鼓风机转速,控制软件实现对流化床生物质气化炉产气量的控制。

控制系统设自动和手动两种控制方式;在自动方式下,系统各电机、变频器按照工艺需求先后启动,手动启动停止操作按钮失效,只能给定转速,系统自动停止时,各设备将根据工艺需求依次停止;在手动方式下,鼠标点击组态软件运行界面工艺组态动画上的相应位置,将弹出该电机或变频器的操作界面,在该界面上能实现相应设备的启动、停止、故障复位,变频器转速给定和转速反馈以及设备运行状况显示;设备在故障时,系统自动转入故障停机程序,当设备启动命令发出1秒之后没有运行信号返回,系统将故障报警,报警时,组态运行界面上将弹出红色报警框并发出声音提示,引风机故障时,所有设备立即停机;在处理完故障需要再次启动设备前,必须先进行复位操作;在系统运行中如遇到紧急情况,可按下急停实现气化炉立即停机;系统停止时,将按正常停机次序停止各设备,系统只有在系统启动状态下,软件才能操作运行。

系统在线检测可燃气体(CO)含量送中控室,并以此作为气化炉气化正常,燃气质量满足锅炉要求的判据之一,上位机显示该数据并可修改含量高、中、低、超低设定值。当含量低时系统启动声光报警,当含量超低时可以根据工艺要求启动停机子程序。

系统部分软硬件资源配置表如表1。

3结论以力控Forcecontrol6.1组态软件和S7-200为基础平台的监控系统,实现了对生物质流化床系统的实时监控,系统自投运以来,自动化程度高、运行稳定,极大减少了工人的劳动强度,提高劳动生产率,减少了维护费用,故障响应及时,操作简单方便,保证了现场运行的安全可靠,提高了管理技术水平,各项指标均达到技术要求,为企业带来了显著的经济和社会效益,具有良好的推广应用价值。

参考文献院[1]朱华东,焦保才,段桂平,等.生物质流化床气化炉的发展与应用[J].农业工程学报,2006,22(增1):263-267.[2]刘鑫,陈文义,范晓旭,孙娇,等.不同形式的循环流化床生物质气化炉[J].锅炉技术,2012,1.[3]陈冠益,高文学,颜蓓蓓,等.生物质气化技术研究现状与发展[J].煤气与热力,2006,7.