#2汽轮发电机密封瓦轴颈修复

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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#2汽轮发电机密封瓦轴颈修复

杨明亮

(华电新疆发电有限公司红雁池分公司新疆乌鲁木齐830047。)

摘要:华电新疆发电有限公司红雁池分公司#2汽轮发电机汽端、励端轴颈运行中出现了磨损现象。磨损位置主要集中在#2汽轮发电机汽端、励端密封瓦轴颈处。经过详细分析,确定此缺陷出现的原因,并制定出了详细的施工方案,在2011年5月#2汽轮发电机组大修中予以实施。最终处理了此缺陷。本文对此缺陷的分析处理过程进行总结,对类似的缺陷有现实的借鉴意义。

关键词:汽端、励端密封瓦微弧冷焊修复轴颈修复

1设备简介

我分公司#2汽轮机为北京重型电机厂设计制造,型号:N(C)200/160—12.7/535/535,为超高压一次中间再热、单轴、三缸、两排汽、供热抽汽式汽轮机。该机与北京重型电机厂制造的QFSN-200-2型发电机相配套。

密封瓦为双分流环式,瓦环上分为氢、中间、空气侧三个密封环,密封油从空、氢侧两个方向分别进入环形油室。

2问题的出现

2011年05月#2机组大修中,解体发现#2汽轮发电机汽端、励端密封瓦轴颈处磨损,具体数据及图示如下。

#2发电机密封瓦轴颈数据

汽端:(原轴颈:420mm)。

轴径:(最大):419.93mm。

(最小):419.67mm。

最大磨损量:0.33mm。

最小磨损量:0.07mm。

磨损宽度:14mm。

励端:(原轴颈:420mm)。

轴径:(最大):419.99mm。

(最小):419.79mm。

最大磨损量:0.21mm。

最小磨损量:0.01mm。

磨损宽度:23mm。

图1修前汽端图2修前励端

3#2发电机汽端、励端密封瓦轴颈磨损原因分析

根据我厂#2汽轮发电机组运行情况,结合解体实际情况,分析有如下原因:

3.1汽、励端密封瓦的问题

检查修前汽端密封瓦径向间隙严重超标,测量平行度在标准范围(最大:0.02mm),轴向间隙超标:(最大:0.21mm)。

检查修前励端密封瓦径向间隙严重超标,测量平行度在标准范围(最大:0.02mm),轴向间隙超标:(最大:0.23mm)。

通过上述数据可以看出,在运行中存在密封瓦与轴颈之间产生摩擦造成磨损。

3.2油质问题

解体检查发电机汽、励端轴承发现,油质较脏,油质较脏是造成汽、励两端轴颈磨损的主要原因。

4确定汽轮发电机汽、励端轴颈修复方案

4.1处理方案从永久性、耐磨性、牢固性等方面考虑,经分析后处理方案有以下三种。

方案1:电刷镀修复

1.1镀前预处理:将镀件表面的毛刺、锥度、不圆度和疲劳层用切削机床精工修理或用砂布打磨,获得正确的几何形状和暴露出机体金属的正常组织,修正后的镀件表面粗糙度为Ra0.5以下。

1.2镀件刷镀:刷镀打底,厚度为0.001—0.01mm,在进行刷镀工作镀层。

1.3镀后处理:刷镀工作镀层后及时进行镀后处理。

方案2:将轴颈拉伤面磨削加工重新配瓦

2.1测量各部尺寸,进行机加工处理。

2.2根据加工尺寸重新配密封瓦。

方案3:微弧冷焊修复

3.1修复表面预处理:对磨损部位疲劳层,氧化层进行打磨处理,并对修复区周边进行防护遮蔽,以防止二次损伤,最后采用无水丙酮对修复区进行油污清洗处理。

3.2焊接工艺过程:采用专用焊丝进行微弧冷焊。当冷焊层快接近轴颈原始尺寸时应经常用刃口平尺找平,冷焊层高出基体150um以上为宜,并局部焊补低点以保证微弧冷焊层精修后无气孔、麻点等微观缺陷。

3.3微弧冷焊轴颈后加工:微弧冷焊结束后由钳工采用粗纹锉刀粗修,后经刃口平尺配合细纹锉刀精修至微弧冷焊层仅高于基体10um左右,用较细的水砂纸(加润滑油)以及金相砂纸打磨恢复最终尺寸并抛光处理。

4.2以上方案比较

方案1:电刷镀是非冶金结合,对转子轴颈有人为性损坏;宽度7-8mm以下沟槽必须拓宽处理,必须用锉刀把轴颈上细小沟槽锉成U字体形状;结合强度比较低,硬度较低,耐磨性较差,只能修复非承力部位;操作不当镀层会整块脱落;存在一定的安全运行隐患。

方案2:将轴颈拉伤面磨削加工重新配瓦,修复较彻底;但工期长且轴颈及密封瓦变为非标轴颈及密封瓦,不利于以后的维护及备品储备。

方案3:微弧冷焊修复,冶金结合,永不脱落;轴颈修复材料为镍基合金焊丝,材质与母材相近,耐磨性高;焊接时工件温升低,无变形,不产生热应力,修复部位温度在60℃以内,沟槽修复只补焊磨损部位,对轴颈表面不产生人为性破坏。

4.3方案的确定

根据现场的实际情况以及咨询相关电厂成熟的经验,决定采用方案3,使用微弧冷焊对#2汽轮发电机汽、励端轴颈磨损处进行修复。

5项目的实施

经过上述的论证和准备工作,在2011年05月#2机组大修中,我分公司委托修复单位按照确定的方案进行了施工。经过现场比对,满足方案3的要求。

同时在#2汽轮发电机组大修后期进行了油循环,油质颗粒度经电科院化验合格。为#2汽轮发电机汽、励端密封瓦轴颈修复后的安全运行打下了坚实的基础。修复后图示如下:

图3修后汽端图4修后励端

6方案实施后的效果

通过修复,#2汽轮发电机组启动运行了近5个月后,在2011年10月#1、#2机组同停中再次进行检查#2汽轮发电机汽、励端密封瓦

轴颈处,检查结果为#2汽轮发电机汽、励两端密封瓦轴颈处完好、无任何损伤;通过此次检查证明处理方案是正确的,处理结果是令人满意的。

修复运行后图示如下:

图5修复运行后汽端图6修复运行后励端

7结论

汽轮发电机汽端、励端密封瓦轴颈处磨损,是在汽轮发电机组各轴承轴颈处都容易出现的;很多电厂、不同厂家的汽轮发电机组各轴承轴颈也存在类似的隐患;我分公司#2汽轮发电机汽端、励端密封瓦轴颈修复经过科学论证,结合现场实际,最终解决了#2汽轮发电机汽端、励端密封瓦轴颈磨损缺陷;通过本次的成功修复经验,使我们懂得加强汽轮发电机组油质的监督管理,保证机组油质品质是一切问题的前提,其修复过程和分析思路对汽轮发电机组运行维护都值得借鉴。

作者简介:

姓名:杨明亮、职称:水泵高级技师、助工、从事机务专业管理、工作单位:华电新疆发电有限公司红雁池分公司.