浅谈降低制动管系漏泄率的依据与措施

(整期优先)网络出版时间:2023-06-15
/ 2

浅谈降低制动管系漏泄率的依据与措施

陆航

中车贵阳车辆有限公司  贵州省贵阳市  550014

摘要:制动管系漏泄是铁路货车制动惯性故障,是引起铁路货车运行事故的重要因素之一,由于管系漏泄导致主管压力降低,产生制动抱闸故障,严重危及车辆运行安全。本文通过对检修车辆漏泄部位进行数据分析,确定车辆主要漏泄部位,针对主要漏泄部位进行逐一分析与验证,达到降低制动管系漏泄率的效果。

关键词:制动管系;漏泄;分析

1、现状分析

1.1环境现状

制动组装人员平均年龄32岁,其中26名员工为大专生,都本着对岗位质量至上的工作态度对待每一辆车的组装作业,坚决执行货车检修相关标准,从自身做起,不断提高自己的岗位技能。

为进一步提高货车检修质量,公司不断完善货车检修工艺流程,现已基本实现制动组装驾车作业。车间结合新制动组装线工艺优化,持续推进、改善制动组装工艺,提升制动管系组装质量。

持续推进检漏剂涂刷统计分析工作,针对车辆管系易漏部位进行原因分析,并制定有效措施,进一步降低车辆制动管系漏泄率。

1.2确定要因

我们对2020年10月、11月、12月份的2261辆车检漏剂涂刷一次通过率进行了统计,一次通过率为65.82%。统计数据如下:

月份

10月

11月

12月

合计

检漏剂涂刷统计数量

667

1093

879

2639

涂刷一次通过数量

457

782

627

1866

一次通过率

68.52

71.55

71.33

70.71

我们对检漏剂一次涂刷未通过的773辆车进行统计分析,共计20个漏泄部位问题。

序号

泄漏部位

故障(辆)

367

1

副风缸支管法兰

80

2

加速缓解风缸支管法兰

18

3

降压缸支管法兰

15

4

制动缸支管法兰

30

5

中间体支管法兰

38

6

DN10支管法兰

28

7

DN25法兰

21

8

主管法兰

130

9

DN15法兰

7

10

制动缸螺纹连接

16

156

11

支管螺纹连接

12

12

主管螺纹

128

13

DN25螺纹

7

14

主管活接

40

109

15

主管三通弯头

28

16

支管弯头、活接

69

17

储风缸丝堵

61

18

三通

37

19

折角护套

34

20

其他(裂纹、沙眼等)

9

773

将上述的20个漏泄位置综合为7个漏泄问题。

泄漏部位

频数(辆)

频率(%)

累计频数(辆)

累计频率(%)

主管/支管法兰

367

47.48

367

47.48

螺纹连接

156

20.18

523

67.96

弯头、活接

109

14.04

532

82.00

储风缸丝堵

61

4.40

666

86.40

主管/支管三通

37

7.89

727

94.29

折角护套

34

4.79

764

98.85

其他(裂纹、沙眼等)

9

1.15

773

100.00

从统计表中可以看出,主管/支管法兰、螺纹连接位置漏泄数占总体的67.96%,为车辆漏泄的主要位置,是造成检漏剂涂刷一次通过率低的主要原因。

1.3要因分析与验证

我们将涂刷检漏剂一次未通过的主要原因主管/支管法兰、螺纹连接漏泄结合“人、机、料、法、环、测”等方面深入研究分析,最后我们得出9个末端因素,并对其进行一一实际验证,确定要因。

要因验证

验证因素1

新制管系存在毛刺

负责人

杨晓东、陆航

验证时间

2020.09.29

现状

现场具备一台套丝机。

标准

制动组装时须确认管内无异物。

验证方法

现场抽查。

考察验证

通过现场调研得出,现场套丝机使用年限久,存在诸多故障,套丝后管系内部均存在毛刺,且螺纹深度不一

结论

要因

要因验证

验证因素1

接续管螺纹锥度不符合要求

负责人

章寅寅、陆航

验证时间

2020.05.26

现状

未使用相关检测样板对接续管螺纹进行检测。

标准

符合样板要求

验证方法

使用螺纹环规对接续管螺纹锥度进行批量检测。

考察验证

抽取30根接续管进行检测,经过统计分析,不符合要求的接续管占比70%。

结论

要因

要因验证

验证因素1

检测样板不齐全

负责人

杨晓东、陆航

验证时间

2020.07.29

现状

现有的检测样板,且不存在磨耗过大破损等不良状态。

标准

《铁路货车厂修规程》7.3.11.2中规定橡胶密封圈、接头体、法兰体组装时,接头体端面须突出法兰体0.1-0.5mm;7.3.11.6中规定E型密封圈须落入法兰体与接头体间的环槽中,不得倾斜、扭曲、咬边,橡胶密封圈须高出接头体1-3mm。

验证方法

对于厂修标准,是否根据其内容补制检测样板。

考察验证

检测样板未更新制作,存在遗漏且未要求作业人员检测。

结论

要因

2、制定对策与结果验证

2.1制定对策

对策措施表

序号

要因

对策

目标

措施

1

接续管螺纹锥度不符合要求

各部门协同合作,制定相关检测措施,持续加强管系检修质量。

保证组装质量,提高作业效率。

定期使用螺纹环规对管系螺纹进行抽样检测。

2

新制管系存在毛刺

加强管系检修设备故障排查,制定制动组装管系自检措施。

减少因设备原因造成的管系质量缺陷。

重新购买套丝机,并要求作业人员组装前对管系质量进行自检。

3

检测样板不齐全

根据《铁路货车厂修规程》内容,对现场样板进行梳理补制。

保证管系组装组装间隙。

将样板下发到现场,设定专人进行自检。

2.1.1 接续管螺纹锥度不符合要求

使用螺纹环规对接续管螺纹进行检测,当螺纹锥度不符合要求时,重新制作接续管

IMG_20220328_111618

2.1.2新制管系存在毛刺

对制动组装人员进行培训,在使用新制管件时,须对各管系进行检查,若管箍螺纹表面存在毛刺,管箍表面存在沙眼时。同时,与配件车间沟通,新购一台套丝机,保证新制管件质量。

IMG_20220328_094906IMG_20220328_094832

2.1.3检测样板不齐全

按相关标准所需,对现场检测样板进行梳理,并补充制作,下发至操作者手中,进行自检。

IMG_20200427_092406IMG_20200427_092334

2.2效果验证

经过采取的一系列措施,我们对2021年四季度的2694辆车检漏剂涂刷情况进行了分析统计。

月份

10月

11月

12月

合计

检漏剂涂刷统计数量

1138

1113

717

2968

涂刷一次通过数量

869

838

551

2258

一次通过率

76.34%

75.26%

76.87%

76.16%

可以看到一次通过率从70.60%提高到76.16%,完成了检漏剂一次涂刷通过率的提高,有效降低了管系的漏泄率。

3、巩固措施

(1)加强检漏剂过程监督。建立检漏剂涂刷抽检表,细化到涂刷的每个位置,每月进行不定期抽查,将易漏泄位置进行分析,及时整改;加强管系自检互检,提高制动组装整体质量。

(2)优化制动支管检漏顺序。根据制动阀控制支管充风先后顺序,制定支管检漏程序并图示化,保证支管检漏在管内充风的情况下进行,有效查漏处置隐患。

4、结束语

影响制动管系漏泄的因素很多,其中还包括组装配件质量、异物打击等很多方面,因此,为确保车辆运行安全,必须消除各个环节的隐患,确保车辆运行安全。只有在实践中不断探索,才能推动货车检修质量得以稳步提高。