轻轨车辆阀类试验台研究

(整期优先)网络出版时间:2024-07-03
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轻轨车辆阀类试验台研究

李浩   厉彦宏   齐福强

中车青岛四方车辆研究所有限公司  山东青岛  266031

摘要:针对目前轻轨车辆检修基地的阀类检修要求,研制了阀类试验台,该设备采用计算机控制流程和采集数据,能够进行各种阀类的项目测试,如泄漏试验、压力试验、动作试验、灵敏度试验及绝缘试验等,并可完成数据的存储、打印,目前该试验台已经完全替代日本进口试验台,着重解决了EPRV1A型电空中继阀和安全阀的试验过程控制问题,最终结果设备能够满足轻轨车辆检修要求。

关键词:试验台;轻轨;制动系统;阀类

一、研制背景

轻轨车辆是城市轨道交通中占有一定比例某车辆段的轻轨车的制动系统由日本纳博克研制生产,因而在进行轻轨车辆制动系统阀类检修时,需要购买配套的阀类试验台,日本的阀类试验台价格在500万以上,价格较高,由于是进口试验台,当发生问题时,也无法进行有效的快速的沟通,其售后服务较慢。国内目前尚未有能够完全替代该试验台的产品,原因是检修基地对检修数据要求较高,而且各类阀的作用原理不掌握,无法实现完全替代,因此,研究进口试验台的替代设备是非常急迫的。

、设计方案

2.1 机械结构

气路柜用于试验过程中放置和固定被试件,前柜门在使用过程中不应打开,后柜门在试验台接通气源时打开,打开总风塞门后将门关闭,试验结束后关闭总风塞门。压力表用于显示各个测试点的压力,可进行压力的粗略显示和记录。

电气柜用于放置工控机、各种仪器、电源等电气元件。面板上有三个按钮,从左至右依次为急停按钮、电源开、电源关。

阀类安装座共三个,功能完全相同,可完成第2章中的任意阀的试验,只需更换阀板即可。对于阀类的安装,要求必须压紧不漏气,因此采用了气缸压紧加密封圈密封的方式。

2.2 气路系统

气路系统包括各种规格的风缸、管路系统、电磁阀及气动阀部件等。气路设计基本按照进口试验台进行,并在此基础上进行了优化,优化点如下:

排气使用节流排气模块,共由多个不同排气孔径的排气阀组成,试验台的六个气路通过气动阀与本模块相连,可实现每条气路均可以以不同孔径排气。本排气模块除作排气用,还具备另一项功能,在不打开模块中的排气阀时,可以将六条气路进行任意连接,可用于试验台整体排气、跨气路等同压力,而进口试验台只能够按顺序连接各个气路,因此本文中的试验台在兼容其他阀测试方面将具有更多的可能性,在测试过程上也可以做到更加灵活。

2.3 测控系统

测控系统主要模拟量输入输出板卡、DO/DI控制板卡、直流电阻测试仪、绝缘耐压测试仪、电源、航插线缆等组成。控制柜面板装有按钮及指示灯,可以控制试验台通断电和急停功能,试验结果可以保存、打印,并可根据不同条件进行数据查询,并可再打印报表。

工控机机箱采用钢结构,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力,电源有较强的抗干扰能力,具有较强的长时间工作能力,保证了试验台测控系统的性能稳定。工控机内的DO板卡采用研华板卡,使用寿命长,动作稳定;数据采集卡使用NI公司的16位数据采集板卡,实现多通道采集,并预留了多个数据采集通道。

可调直流电源体积小,调压准确,反应迅速,使用RS485通讯方式,抗干扰能力强,能够实现0-200V的调压,可调精度0.1%,性能稳定。

2.4 软件系统

上位机的软件界面可以进行操控,也可以进行实时显示。具备自动试验、手动试验两种试验方式,并具备数据查询、报表打印、人员管理、自诊断和传感器标定功能。

自动试验为具备全自动试验模式,操作人员只需要填写被试件信息,点击开始试验,软件将自动完成阀的测试,自动保存数据、生成试验报表。自动测试进行的项目包括电阻测试、气密性测试、动作压力测试、压力调整测试、流量测试、绝缘测试多种

手动试验在安全阀、压差阀、高度阀、止回阀、双针压力表测试时使用,因日本试验台为该种方式,本文试验台尽量不改变操作人员习惯,手动方式全部保留。试验人员可以通过点击按钮实现所有气动阀的通断控制,可以实时观察到气路中各点的压力值、程控电源输出的电压及电流值。

自诊断可对试验台本身的气动阀动作、电源工作状况、各压力传感器状态、试验台气密性进行检验。

系统标定提供比较简单的传感器标定方式,这种标定方式更加准确、快速、智能,只需要填入标准数据,软件将自动进行标定数据的修改和存储,并在系统中马上生效。

、技术关键点

3.1 EPRV1A型电空中继阀

EPRV1A型电空中继阀为轻轨车辆制动系统中的核心阀,作用原理最为复杂,试验难度最大,EPRV1A型电空中继阀由EBV电磁阀、SBV电磁阀、空重阀、中继阀四部分组成,控制着整个制动系统的制动力EBV为紧急电磁阀,当电磁阀作用时,中继阀输出压力等于空重阀VL输出,用于进行紧急制动;SBV为常用制动电磁阀,在常用制动中精确调节制动力,作为中继阀预控压力,进而实现整列车的制动作用。作为测试需要准确地模拟各种工况,测得其参数,其中较为复杂的为空重阀的空车AS压力,对应车上空簧压力的空车状态上限,需要不断增加AS压力,并判断空重阀输出压力VL是否上升,当上升的一瞬间需要记下AS压力,即空车AS。欲测得准确的该值,需要以下几个要素:

1)AS压力调节必须准确、平稳,以保证空重阀输出压力的平稳;

2)压力检测速度必须足够快,并设计合适的算法,获取压力上升的拐点。

为应对以上问题,试验台内的比例阀选择了高准确度、高灵敏度、高平稳性的比例阀,其控制响应速度较快。在软件中,以每秒3kPa的速度上升,并采用多线程方式,将调节压力的过程置于另一个线程中,压力检测与调节同时进行。同时设计拐点检测算法,具体方法如下:设定长度为25的数组,并以40ms的间隔进行检测,当第25个压力大于第1个时,记下此时压力,开始进行计时,并刷新数据,数组向左移位,即删除第一个点并将最后一个点赋值为新采集到的压力值,当连续出现25个次最后一个值均大于第一个值时,认为压力已经在上升,而之前记下的压力即为上升起始压力。经过比较,本试验台较进口试验台测试更加准确、速度更快,与车辆实际情况更加相符。

3.2 E-1-L安全阀

安全阀作用原理简单,进口试验台的测试方法也较为粗糙,为通过数码管人工读取的方式读取安全阀的开启和关闭压力值,为保证生产效率,速度不可太慢,所以人工读取时开启压力有5-15kPa左右的差距,操作人员会根据经验少调10kPa左右;而关闭压力,则基本只能靠操作人员的经验,有经验的操作人员可将误差控制在正负20kPa以内,如操作人员操作水平不足则基本无法调出合格的安全阀。在此方面进口试验台存在以下问题:E-1-L安全阀的排气孔有十个,当排气时,其排气流量远大于补气速度,因此前端气路不宜过长,而进口试验台在此处加装了1米长的直径为25的橡胶软管用于进行连接,并在各个连接处使用了快换插头,极大地限制了流量,导致了其与车上的值相差数并不确定,受阀本身排气量的影响很大,导致同样的调整过程,有的阀高20kPa,有的阀低20kPa,甚至直接不合格。

针对该问题,本试验台进行了改进,在不改变操作方式的前提下,尽量减少了中间环节,如快换插头,并改良了进口试验台的压力显示方式,以压力曲线图方式显示压力变化趋势,显示时间间隔40ms,将整个过程反映了出来,使操作人员的经验不会影响安全阀的调整结果,其调整精度也缩小于正负5kPa。

、结语

通过实际测试表明,本试验台对进口试验台的数据实现了准确匹配,能够完全替代日本进口试验台,且价格仅为其三分之一,并且在中继阀测试、安全阀测试方面优于进口试验台,更加准确。经过近一年的测试,目前试验台运行状态良好,软件稳定性也较强,未出现偶然BUG。试验台实现了阀类试验台的国产化,填补了国内空白。

参考文献

[1]庞元凤 丁辉.城轨制动系统阀类部件综合试验台的研制 [J].铁道车辆, 2012

[2]黄广志.高速动车CRH2制动系统阀类试验台的研究[J]. 大连交通大学, 2014

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