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  • 简介:通过硬度、电导率、光学显微镜透射电镜等测试手段分析Cu-0.7Fe-0.12P合金性能与组织,研究形变及时效处理其组织与性能影响,得出冷变形量与热处理工艺优化组合,为该合金实际生产提供参考。合金经900℃固溶并40%冷轧、450℃时效6h、70%冷轧后,在400、450500℃分别时效1h。研究结果表明,在450℃时效合金硬度(141HV)相对电导率(89.9%IACS)均达到了较好状态;而直接合金冷轧变形80%并在450℃下时效1h后,相对电导率为70%IACS,比经双冷轧双时效处理后测得合金相对电导率小。

  • 标签: Cu-0.7Fe-0.12P合金 形变热处理 显微组织
  • 简介:目前,国内冷轧厂乳化液除杂净化主要采用磁链式除铁器霍夫曼过滤器组合使用方法。磁链式除铁器磁场强度相结较低,且只能局部除铁(部分磁性粒子未经磁场除铁就直接流到霍夫曼过滤器),除铁效率差,经常造成铁粉含量超标。

  • 标签: 电磁过滤器 冷轧厂 应用 磁场强度 除铁器 组合使用
  • 简介:退火态AHPT15M粉末高速钢进行盐浴淬火处理,然后退火态样品与淬火态样品进行深冷处理、回火处理同步热磁分析,研究深冷处理AHPT15M粉末高速钢回火转变影响。结果表明,退火态粉末高速钢中铁素体含量(体积分数)约为71.5%;淬火态钢中马氏体含量(体积分数,下同)约为45.2%,在经过1、2、3次823K/1h连续回火处理后,马氏体含量分别约为68.5%、71.0%71.3%;回火前增加143K深冷处理工序,在深冷后l、2、3次回火后,钢中马氏体含量分别约为59.8%、69.9%、70.9%71.3%。深冷处理可提前残留奥氏体向马氏体转变进程、抑制残留奥氏体中碳化物析出,并促进马氏体中更大量(约2.3%)微细碳化物析出,使钢硬度提高52HV0.1。

  • 标签: 粉末高速钢 回火 深冷处理 碳化物 硬度
  • 简介:炼铁圆盘给料机是高炉喷煤、配煤工序中重要设备,其机械运转通常是靠电磁调速电动机(也称滑差电机)来驱动,而滑差电机转速是靠调速控制器来调整。本文着重阐述了电磁调速电动机工作原理调速控制器控制方式,并且结合维修实例讲述了整个系统故障分析判断及调试方法。

  • 标签: 圆盘 给料机 电磁调速
  • 简介:5月20日中午12时,随着最后一炉焦出炉,太钢集团临钢公司工人们依次关掉所有开关、阀门,把厂区清理了一遍,依依不舍地离开了各自岗位。至此,临钢这座年产43万吨焦66孔焦炉将永久关停,也标志着临钢所有的冶炼系统设施全部淘汰。这是继4月28日临钢炼铁高炉关停后又一大环保举措。

  • 标签: 不锈钢 焦炉 中厚板 精力 冶炼系统 炼铁高炉
  • 简介:针对某冶炼厂产生大量低浓度重金属废水,常规方法处理存在成本高、废渣二次污染等问题.试验采用常温中和铁氧体处理低浓度重金属废水,最佳工艺条件为:[Fe^3+]∶[Fe^2+]=2,pH=9,[Fe^2+]∶[Pb^2+、Cd^2+、As^3+、As^5+]=10,温度20℃,搅拌时间30min,砷、镉、铅去除率分别为96.73%、97.56%、98.43%.

  • 标签: 常温铁氧体 重金属废水 去除率
  • 简介:专利申请号:CN201310316238.0公开号:CN103436705A申请日:2013.07.25公开日:2013.12.11申请人:云南驰宏锌锗股份有限公司一种用富氧顶吹炉处理铜浮渣方法,属于火法冶金技术领域。采用连续进料,间断放渣、铅方式。(1)铜浮渣20~30t/h、原煤1.5~2.5t/h连续加入富氧顶吹炉内熔炼;(2)在750~900℃温度下冶炼2~3h,使铜浮渣中金属形态铅与铜分离,而后升温至1000~1200℃温度下再冶炼2.5~3.5h,铜浮渣中金属铅及化合态铅都被熔炼进入粗铅,铜则进入冰铜实现铜、铅分离;

  • 标签: 铜浮渣 顶吹 富氧 炉内 种用 专利申请号
  • 简介:针对20000m3/h制氧机组透平膨胀机在运行过程中出现故障现象进行了分析,通过采取一系列处理措施,膨胀机运行稳定,运行参数得到了改善。

  • 标签: 制氧机组 透平膨胀机 喷嘴
  • 简介:将铜粉碳粉分别按质量分数为Cu-2%CCu-8%C配比混合,经过高能球磨得到铜-碳复合粉末,然后冷压成形,压坯在H2气氛、820℃温度下烧结2h,获得铜-石墨块体材料。采用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜以及电导率测试仪等高能球磨后复合粉末块体材料物相组成、微观组织结构与导电性能进行分析,研究球磨时间与碳含量铜-碳复合粉末与块体材料组织结构及性能影响。结果表明,铜碳混合粉末经高能球磨,得到亚稳态Cu(C)过饱和固溶体,经固相烧结后形成“蠕虫状”组织。随球磨时间延长,材料密度先增加后减小,球磨24h时密度最大,Cu-2%CCu-8%C材料密度分别为7.58g/cm36.79g/cm3;电导率随球磨时间延长而增加,球磨72h时Cu-2%CCu-8%C电导率分别为54.2%IACS33.0%IACS。

  • 标签: 铜碳 复合材料 机械合金化 烧结
  • 简介:介绍了某厂模具钢在辊底式热处理炉生产现状,通过实际生产中出现问题分析,找出解决方法,进行工艺优化。并工艺试验结果、组织性能等进行分析,实现模具钢性能稳定。

  • 标签: 模具钢 热处理 性能
  • 简介:采用铁水倒罐→铁水预处理→BOF→LF轻处理处理时间≤20分钟)→CCM流程,通过转炉高温出钢,炉后脱氧合金化工艺改进,精炼炉合金化、加热升温和底吹氩气工艺优化,生产组织优化,控制钢水在LF工位时间在20分钟以内,钢水终点温度成分控制稳定,铸坯表面内部质量优良,钢板探伤合格率在98.5%以上,吨钢降本30元以上,成功解决了普通钢冶炼成本较高突出问题

  • 标签: LF炉 轻处理 降本
  • 简介:铟生产废水中含锌砷镉杂质较高,且含有机物酸性溶液。铟生产废水处理过程中,首先用纯碱中和废水,至pH值为8左右,大部分杂质沉入中和渣中;然后用硫酸亚铁双氧水净化,废水达到国家工业排水一级标准。废水处理后进行了回用,实现了零排放,锌富集到中和渣,回收利用。处理过程没有废气产生,工序简单,安全环保。

  • 标签: 废水 中和 净化 回收 环保
  • 简介:专利申请号:CN201310355258.9公开号:CN103436697A申请日:2013.08.15公开日:2013.12.11申请人:南昌大学;甘肃稀土新材料股份有限公司;全南包钢晶环稀土有限公司一种处理含铝稀土料液碳酸稀土结晶沉淀方法是通过反应和陈化温度控制来减小杂质对碳酸稀土结晶影响,获得稀土总量高、结晶速度快、过滤洗涤方便稀土碳酸盐。

  • 标签: 碳酸稀土 申请日 专利申请 陈化时间 全南 反序
  • 简介:本文主要介绍WP10电控发动机高压共轨系统常见故障分析处理方法,通过经验判断故障排除方法故障进行确认,从而快速发现问题并解决问题

  • 标签: 电控发动机 故障 分析 处理
  • 简介:介绍了残极处理及电解质破碎控制系统,分析了电解质残极处理系统PLC控制系统故障点,确定了PLC控制常见故障处理一般维护方法。

  • 标签: PLC 故障分析 故障处理 系统维护
  • 简介:介绍了综合利用硫酸沉淀法生产工业氧化铍过程中产出铝铵矾危险固体废渣方法。采用冷水洗涤方法回收铝铵矾中氧化铍,洗涤后矾渣加入碳酸钙沉淀、硫酸溶解可制备硫酸铝,硫酸铵可用于铍冶炼生产过程中结晶除铝工序添加剂。

  • 标签: 铝铵矾渣 氧化铍 冷水洗涤
  • 简介:采用熔体快淬法制备FeSiAl快淬带料;利用行星式高能球磨工艺进行扁平化处理;使用真空管式炉进行氢还原退火处理;采用SEM、PPMS表征试样形貌及室温磁滞回线;使用矢量网络分析仪测量试样在10~100MHz频段复磁导率;采用抗干扰性能测试系统测量表征磁片抗干扰标签读写距离;研究影响FeSiAl粉体材料磁性能主要因素,并分析了其作用机理。结果表明,采用高低速两步法高能球磨处理,能有效提高薄片状FeSiAl材料径厚比;氢还原退火处理能有效提高饱和磁化强度磁导率,降低矫顽力磁损耗;制备片状FeSiAl材料在13.56MHz频率附近具有优异近场通信抗电磁干扰性能。

  • 标签: 熔体快淬 Fe Si Al 行星式高能球磨 氢还原退火
  • 简介:采用溶胶–凝胶法盐酸预处理活性炭(activatedcarbon,AC)进行负载TiO2改性处理,利用扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS)、比表面积及孔径测试(BET)、热重分析(TG/DTG)、傅立叶红外光谱分析(FTIR)等负载TiO2前后活性炭结构与理化性能进行表征,并利用电化学工作站测试其电化学性能。结果表明,凝胶最佳煅烧温度为450℃,制得TiO2/AC复合体表面及孔道中有絮状或颗粒状TiO2存在,Ti元素含量(质量分数)为24.91%,晶体类型为锐钛矿型;同时,TiO2/AC表面形成一些Ti—O键含氧官能团。活性炭负载TiO2改性后,比表面积降低23.1%,比电容升高16.4%,电吸附性能提高,可作为电极材料用于去除废水中无机盐离子。

  • 标签: 溶胶–凝胶法 预处理 TIO2/AC 比电容
  • 简介:研究了不同回火工艺在线淬火NM360钢板组织性能影响。结果表明,NM360钢经过控制轧制+在线淬火后,钢板强度硬度随回火温度升高而直线下降,冲击功在400℃上下呈两阶段不同变化趋势。从钢板综合力学性能,尤其是耐磨性考虑,450℃为最佳回火工艺温度。

  • 标签: NM360 回火工艺 在线淬火 组织和性能