简介:摘要:在加氢裂解过程中,油品中含有多种原料成分,焦化蜡油是一类。与其它原料相比,焦化蜡的油相中含 N量更多,因而其原料物性要低于直馏油。高含碳蜡油在加氢裂解过程中,会发生一些化学反应,生成轻组分和重组元。对于完全再循环加氢裂解技术,组分(如石脑油)通过分馏等分离后,既可以作为下游装置的原料,也可以直接进入到成品罐中,如尾油,在装置中继续循环利用,但是,由于重组元很难拆分,在反应过程中,有可能生成大量的氮气,从而降低加氢裂化装置的使用品质。轻组分的馏份通常在350℃以下。结果表明,350℃是鉴别重组分与重组分比较直接的方法。本项目拟采用加氢处理-加氢裂解联用技术,使重油产率达到20%以上,并通过“再加工-加氢”相结合的方式,有效缓解该技术的使用难题。
简介:摘要:长庆石化分公司加氢裂化装置2006年投产,高换E3401ABC共计检修3次,其中2013年大检修E3401C送外检修,因检修厂家原因未按时完成检修任务,装置高换流程跨接直连后运行,E3401AB未检修;2016年大检修恢复安装E3401C,E3401AB外送兰石重装维修;2019年大检修期间对E3401AB整体更换。
简介:[摘要]在碳中和、碳达标以及油品品质方面的需求下,传统炼油工艺已逐步向清洁生产、高附加值、低排放方向发展,加氢裂解因其生产方案灵活、产品品质高、环境友好等优点,正在成为我国炼油企业必不可少的装置。针对加氢裂解过程中存在的含硫、氮、氯等杂质,在高温、高压、临氢的条件下,高压换热器结垢引起的腐蚀问题十分严重,导致装置停产、着火泄漏等问题十分严重。.本项目针对我国加氢裂解装置高压换热器结垢导致的腐蚀内漏现象,从原料配比、注水方式、添加缓蚀剂、原料特性设防、提高氢油比等方面进行研究,以达到“长满优”的目的。
简介:摘要:世界资源变化,石油储量逐日减少,加氢裂化技术被广泛应用进石油炼制的过程中,超出了热裂化工艺的传统方式,目的就是尽量提高使用石油效率的方向。本篇文章主要以理论深度探索和实践操作研究的方式,对现有的加氢裂化工艺流程进行了详加讲解,并开发了一种对加氢裂化进行优化的技术。在尽可能模拟原油在加氢裂化过程中运行的情况,并运用了改进后的非线性编程算法来对裂化反应器操作参数进行优化调整。加氢裂化过程的优化结果表明,节约能源,提高重油的开采效率方面优越性显著,其中液体收率可以提升达到15%和22%,导致精炼油石油的硫和氮的含量显著降低,并且经济效益显著。这种结果对石油炼制工艺的改良有着非常大的指导性意义,可以有效推进加氢裂化技术在石油炼制业过程中的大量应用。
简介:摘要:炼油装置产物中的硫、氮等有害元素,会导致环境污染和设备腐蚀。本研究采用加氢裂化技术,深入研究其对炼油装置产物中硫、氮等有害元素的去除效果。研究方法包括模拟加氢裂化过程,分析各种操作条件与去除效果的影响,验证了加氢裂化技术能有效去除含硫、氮有害元素。结果显示,增大加氢裂化压力、提高反应温度和催化剂活性,可以显著提高硫、氮的去除率。进一步研究发现,硫、氮的去除主要通过硫醚、硫烃、氮醚、氮烃等有毒物质的加氢脱硫、脱氮过程实现,该过程可将大部分含硫、氮有害元素转化为环保的燃料气体。研究结果对于实际炼油装置的科学运用,提供了理论指导和实践参考。